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高線廠持續創新,深入挖潛,不放過每一根軋檢廢的消耗分析,從之前的找責任人逐步轉變為找造成消耗的深層次原因上,對產生的消耗根根有追蹤,根根有分析,并有針對性地制定下一步控制措施,增收節支工作取得明顯效果。自2008年11月份開始實行對每根軋檢廢鋼坯建立記錄后,高線廠盡管面對自建廠21年以來從未遇到的嚴峻形勢,但班中消耗控制工作依然取得了長足的進步,月降低軋廢鋼坯100多根。
效果如此明顯,具體是如何實施操作的呢?高線廠技術科負責人介紹說,今年市場形勢嚴峻,挖潛增效壓力很大,高線廠干部職工都在尋找解決問題的方法,在與國內外鋼鐵企業進行對比借鑒后,針對增收節支和產品質量工作,由廠技術部門制定了細致的消耗統計與分析工作方案,加強過程控制的精細化,在每一根軋檢廢上做文章。對一二區域的軋檢廢、三區域的軋檢廢,每根鋼都建立記錄,并對理論成材率進行細致的核實、核定,對照理論成材率進行分析,真實反映各區域軋檢廢消耗問題,有針對性地開展重點、難點的消耗攻關工作。由之前“就事對人”變成現在的“就事論事”,更加注重于消耗本身產生問題,而不是單純懲罰某個責任人。
據介紹,此工作施行以來,各作業區規范化逐步加強,推諉扯皮現象減少,職工們的注意力從懼怕考核的分析轉移到分析本身,不僅方便管理,還起到鼓舞士氣的作用。通過進一步分析原因匯總共性問題,制定針對性的改進措施,通報分析結果,更有利于職工橫向信息溝通,極好地控制了重復性消耗,形成了善于研究問題的良好工作氛圍。2008年四季度,職工規范操作有了穩步提高。1—10月,一區域月均消耗90根,二區域上半年月均消耗167根;11月份施行以來,一區域減少到45根,二區域減少到44根,在主動提高產品質量的基礎上大量減少了軋檢廢,取得明顯效果。
據了解,高線廠還將根據現場實際不定期調整分析方案,尋找到更加科學合理的模式,并逐步將經驗推廣到其它專業,進一步加強內部自身系統建設,從時間、空間、各專業、各環節上實現最佳的組織與控制,力爭發揮出最大的效益,努力使每一根坯料都能實現金子般的價值。 |
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